長嶺煉化技術團隊用好平衡使用、平穩運行、循環利用“三道閥門”,擰緊能耗開關。近期,該公司工業燃氣、蒸汽等能耗連續下降,接近同期最好水平,企業整體運行效率提升。
平衡供應,能耗創效最大化。今年以來,長嶺煉化圍繞能源消耗創效最大化課題狠下功夫。他們根據不同的運行功能劃分裝置群,再以群為單元科學計算相鄰裝置群的用能比例,平衡供應蒸汽、燃氣等的使用量,提高整體用能效益。近期,他們依據事前計算的柴油生產裝置群日常用能結果,均勻調節催化等裝置的用能量,實現了裝置熱電、燃氣消耗逐月下降。他們根據市場需求,及時調整各裝置群運行方案,用同等比例的能源消耗,產出更多適銷對路的高價值產品。近期,該公司柴油加氫裝置在完成原料保供任務的基礎上,降低市場銷售價格不高的乙烯裝置裂解料產量,增產石腦油,不僅為企業內部多產高辛烷值汽油、二甲苯提供了優質資源,還為用氫裝置提供了低成本氫氣。
平穩運行,減少異常用能損耗。長嶺煉化技術團隊以“保平穩、降能耗”為課題展開技術攻關,總結分析各裝置運行特點,并根據梳理出來的各類技術問題,擬定多個技術小課題分配到班組進行日常化研究,逐個消除裝置運行瓶頸,減少異常用能損耗。技術團隊編制各裝置平穩作業指導書,固化各類預防性操作生產經驗,并以晚班小課堂等形式,加強崗位技能培訓,打通基礎理論與實際操作的最后一公里。同時,他們將各裝置重要控制指標下發至崗位操作員,提醒大家在運行操作過程中,抓住關鍵科學操作,降低能源消耗。
循環利用,從源頭降低生產用能。長嶺煉化技術團隊逐套分析各裝置的余熱利用、能量回收等情況,根據運行需求,加快各裝置工藝、設備改造完善,采取能再利用的全部再利用、能回收的盡量回收的循環用能方案,深度降低能源消耗。他們改變高溫產品冷卻流程,將高溫余熱引入相應裝置作為運行熱源或裝置原料預熱介質,降低蒸汽和燃氣消耗。他們將蒸汽換熱冷卻后的凝結水全部回收,作為優質資源補充到熱電裝置作為原料。他們改造能量回收裝置,將大型機組的勢能轉化為動能,代替電機轉動驅動裝置運行。技術團隊還瞄準生產裝置90攝氏度至150攝氏度的低溫余熱資源,啟動發電課題研究。目前,長嶺煉化已投運兩套低溫余熱發電系統,節約電能,經濟和社會效益顯著。
新聞來源:中國石化新聞網 張勇 責任編輯:蔣文娟