金陵石化4號常減壓裝置持續做好操作和優化文章,上半年,脫后含鹽、能耗、工藝平穩率等指標在集團公司處于領先水平,在總部同類裝置競賽中奪得桂冠。
精細操作穩運行
今年以來,4號常減壓裝置工藝平穩率穩定在99.98%。4號常減壓裝置是公司一次加工的主力裝置,原油劣質化、重質化程度加深以及種類切換頻繁,對電脫鹽單元平穩操作和設備腐蝕產生較大影響。
他們結合加工油種特性優化原料電脫鹽操作,對油水混合強度、注水量、破乳劑注量等關鍵參數做好日常監測、分析與調整,同時,合理安排裝置污油摻煉并嚴格執行反沖洗等措施,脫后原油鹽合格率100%。
他們從工藝防腐和預防性維修等方面入手,確保三頂系統有機胺、緩蝕劑及水的精準加注,穩定控制三頂水鐵離子含量,有效減緩裝置低溫部位的腐蝕。
此外,該裝置還率先使用了先進過程控制(APC),在優化原有控制模型的基礎上引入軟測量儀表,將裝置控制回路有效投用率提升至90%以上,通過實時在線分析,持續做好裝置運行工況優化和產品品質控制。
流程優化降能耗
“初頂油窗顯示油色正常,無需調整。”8月6日10時20分,工藝一班外操熊安輝通過對講機匯報。油色是該裝置操作人員每次巡檢必查項,是油品質量判斷的重要依據。
去年,該裝置進行了直供料系統改造,在減三線至渣油加氫裝置等增加跨線,打通裝置間流通路徑,實現物料直達。截至目前,4號常減壓的油品直供料線已打通6條并全部投用,相較未投用前降低能耗11.5%,節能效果明顯。
“傳統的供料方式是將渣油、蠟油等需二次加工的原料經冷卻送入罐區,再由罐區升溫后供給下游裝置使用。”該裝置負責人閆家亮說道,“現在,我們裝置作為源頭,直接供料給下游加工裝置,不僅減少了機泵電耗、循環水冷卻和蒸汽消耗,也降低了物料流通損耗。”
據了解,該裝置還設置了油色檢查看窗和監控攝像頭,要求當班班組每小時進行一次油色檢查,及時做好油品質量波動動態調整。(新聞來源:中國石化新聞網)